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英智特顺利完成北京奔驰汽车有限公司焊装车间照明节能改造项目

发布时间:2017-11-16   来源:未知   浏览量:71

英智特(北京)科技发展有限公司于2017年11月5日对北京奔驰汽车有限公司焊装车间实施低频无极灯200W替换金卤灯400W的照明节能改造。

焊装车间高9.5米,车间大面积都存放机器人,给施工造成了一定的难度。焊装车间内手工操作工人较多,人员流动较大,运料叉车和卸料小车较多,为了不影响车间生产,确保施工安全顺利完成,我们与车间负责人定在周末人员休息时进行施工。

改造前车间的灯具发生的损坏不亮的较多,发生多起灯具燃烧现象,存在很大的安全隐患车间里光线昏暗,照度不均匀,维修频繁,大大了影响车间正常工作,从而造成维修成本不断增大。改造前的平均照度在105 LX已远远达不到车间照明使用标准要求。

我公司工程技术人员具有多年的施工经验,首先来到现场实地考察,收集了相关数据资料,依据施工工程质量标准要求,拟定出完善的施工计划以及突发事件应急预案,确保文明施工,并制出工程设计方案和施工方案。

施工前项目负责领导召集我们及相关部门负责人,召开了施工安全会议,在会上对施工方案、施工难点和应急措施进行了详细分析,最后我们与各部门负责人协调制定了周密完整的施工计划。

在施工当天我公司现场负责人对施工安装人员进行有效的分工和管理,做好各项安全措施及准备工作,对于灯具、工具的摆放、时间安排及工作进度进行合理的控制。做好灯具、材料和设备的到场交接及验收工作,以确保后续施工的安全顺利进行。

 

在施工过程中,我公司施工人员严格遵守安全施工守则,施工前检查电源是否有效切断并上锁,在更换灯具等高空作业时检查升降机是否正常运转,作业人员是否有佩带安全带等。最终,在我公司准备充分的前提下顺利完成施工安装工作。

验收合格后,我公司将替换下来的灯具转移至奔驰库房,将坏灯码放整齐,移交给甲方,并组织人员清理施工现场,保证车间内员工可以顺利工作,得到了北京奔驰汽车有限公司公司领导的一致认可与肯定。

改造后,整个焊装车间焕然一新,照度均匀无眩光,不刺眼,人体感觉舒适度大大增加,平均照度285LX光效提高了2倍。整个车间无死角为精细作业提供了良好的工作环境。

通过此次英智特对北京奔驰122车间的低频无极灯节能照明改造,节电率高达53.48%以上,节省标煤3524吨,减少二氧化碳排放6752吨,项目投资回收期2.1年,工程质量和节能效果得到了北京奔驰领导与职工的一致肯定。

低频无极灯是目前第四代绿色节能光源,寿命长,高光效、高节能、绿色环保,无闪烁,显色性好,视觉效果舒适,可频繁开关,快速启动,后期维修大大降低,具有长期使用免维护的优点。特别适用于车间厂房使用,高悬挂场所更换灯具困难,以及对安全性能要求高的重要厂区的照明。

除产品外我们对客户一直秉承着人性化服务。我们一直全力为客户提供专业化、一条龙的能源服务,为客户提供能源审计、节能评估、节能减排规划与能源系统优化设计和工程实施的综合服务。

英智特(北京)科技发展有限公司将继续秉承“节能先锋、诚实守信、科技创新、造福人民”之理念,“以品质为本,以服务为先”作为我们的行动准则,愿与您在节能领域中共同开创新天地!

英智特(北京)科技发展有限公司

2017年11月16日